1 故障現(xiàn)象
我公司擁有多臺小松 WA500-3 型裝載機(jī),通過對其加強(qiáng)保養(yǎng)、檢修,多年來故障率大為降低。但某些該型裝載機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時,其發(fā)動機(jī)與變矩器連接的傳動軸出現(xiàn)嚴(yán)重振動故障,發(fā)動機(jī)低速時傳動軸振動更加明顯,在發(fā)動機(jī)熄火瞬間,發(fā)動機(jī)與該傳動軸連接的減振器出現(xiàn)明顯磨擦聲。
我們將減振器拆解后發(fā)現(xiàn),減振器 支 承 軸 外 部 的 06000-06215 軸 承損壞、軸承滾珠脫落;支承軸內(nèi)部的06034-06208 軸承轉(zhuǎn)動不暢,其保持架因受熱發(fā)藍(lán);減振器花鍵軸配合間隙過大。該故障對發(fā)動機(jī)的安全運(yùn)行造成潛在危害。
2 結(jié)構(gòu)原理
該裝載機(jī)發(fā)動機(jī)動力輸出結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。發(fā)動機(jī) 1 飛輪殼內(nèi)設(shè)有減振器 2,通過發(fā)動機(jī) 1 飛輪上的內(nèi)齒圈內(nèi)將動力傳遞給減振器 2,經(jīng)減振器 2緩解發(fā)動機(jī)扭轉(zhuǎn)振動后,再通過傳動軸 3 將動力傳遞給變矩器 4,變矩器 4減速、增扭后將動力傳遞給變速器 5。
這種動力傳輸方式的優(yōu)點(diǎn)是先通過減振器 2 緩解發(fā)動機(jī) 1 扭力產(chǎn)生的振動,再通過傳動軸 3 將動力傳輸給變矩器 4,使減振器起到了緩沖器的作用,使扭矩沖擊變小、動力輸出平順。
3 原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象和發(fā)動機(jī)動力輸出原理,我們進(jìn)行了故障原因分析。分析認(rèn)為,這種動力輸出結(jié)構(gòu)對減振器輸出軸與變矩器輸入軸安裝的同軸度要求較高。如果發(fā)動機(jī)和變速器機(jī)爪固定墊的厚度不符合要求,或是發(fā)動機(jī)安裝時沒有進(jìn)行同軸度校正,就會造成減振器輸出軸中心線與變矩器輸入軸中心線不重合(有時甚至相差1cm)。當(dāng)發(fā)動機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時,減振器輸出軸的軸承會承載過大的徑向載荷,就會導(dǎo)致該軸承早期損壞。
4 改進(jìn)方法
為了解決減振器軸承容易損壞問題,我們進(jìn)行了技術(shù)論證和分析,決定采取以下措施,改進(jìn)減振器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
4.1 更換新型軸承
原減振器輸出軸輸出端軸承采用 深 溝 球 軸 承( 圖 2a 所 示), 這 種軸 承 摩 擦 阻 力 小, 但 承 受 徑 向 載 荷小, 且 工 作 中 允 許 的 軸 線 偏 斜 量 僅為 8′~ 16′。我們將其更換為 NSK HPS22215EAE4 型調(diào)心滾子軸承,該軸承滾道表面為球面,能自動調(diào)心,允許的軸線偏斜量為 2°~ 5° , 且具有較大的徑向承載能力。該型軸承如圖 2b 所示。
原深溝球軸承的寬度較窄,更換的調(diào)心滾子軸承較寬,發(fā)動機(jī)飛輪殼減振器外蓋上的軸承座孔端面必須進(jìn)行焊補(bǔ)。補(bǔ)焊后車削加工,使該座孔達(dá)到調(diào)心滾子軸承的寬度。
4.2 制作調(diào)心工具
我們制作了傳動軸同軸度調(diào)心工具,在調(diào)整傳動軸同軸度時,該調(diào)心工具可以安裝在減振器輸出端的傳動軸聯(lián)接盤上,使用螺栓固定 1 個指針,該指針指向傳動軸變矩器輸入端連接盤。
在安裝發(fā)動機(jī)或變速器機(jī)爪固定墊后,將傳動軸同軸度調(diào)心工具安裝在減振器輸出端的連接盤上,手動轉(zhuǎn)動發(fā)動機(jī),觀察指針與傳動軸變矩器輸入端連接盤中心點(diǎn)誤差。如果轉(zhuǎn)動時指針與變矩器輸入端連接盤偏差過大,可再次調(diào)試機(jī)爪固定墊,直至將誤差控制在 2mm 之內(nèi)即可。
按照以上方法改進(jìn)發(fā)動機(jī)減振器結(jié)構(gòu),并使用傳動軸同軸度調(diào)心工具將發(fā)動機(jī)輸出軸與變矩器輸入軸同軸度誤差控制在 2mm 之內(nèi),使用結(jié)果表明,小松 WA500-3 裝載機(jī)發(fā)動機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),減振器故障率明顯降低。
作者:萬春明 薛利英 馬昕
來源:《工程機(jī)械與維修》2018年第6期
修機(jī)|小松 WA500-3 型發(fā)動機(jī) 減振器結(jié)構(gòu)及調(diào)試方法的改進(jìn)
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來源:匠客工程機(jī)械
1 故障現(xiàn)象
我公司擁有多臺小松 WA500-3 型裝載機(jī),通過對其加強(qiáng)保養(yǎng)、檢修,多年來故障率大為降低。但某些該型裝載機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時,其發(fā)動機(jī)與變矩器連接的傳動軸出現(xiàn)嚴(yán)重振動故障,發(fā)動機(jī)低速時傳動軸振動更加明顯,在發(fā)動機(jī)熄火瞬間,發(fā)動機(jī)與該傳動軸連接的減振器出現(xiàn)明顯磨擦聲。
我們將減振器拆解后發(fā)現(xiàn),減振器 支 承 軸 外 部 的 06000-06215 軸 承損壞、軸承滾珠脫落;支承軸內(nèi)部的06034-06208 軸承轉(zhuǎn)動不暢,其保持架因受熱發(fā)藍(lán);減振器花鍵軸配合間隙過大。該故障對發(fā)動機(jī)的安全運(yùn)行造成潛在危害。
2 結(jié)構(gòu)原理
該裝載機(jī)發(fā)動機(jī)動力輸出結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。發(fā)動機(jī) 1 飛輪殼內(nèi)設(shè)有減振器 2,通過發(fā)動機(jī) 1 飛輪上的內(nèi)齒圈內(nèi)將動力傳遞給減振器 2,經(jīng)減振器 2緩解發(fā)動機(jī)扭轉(zhuǎn)振動后,再通過傳動軸 3 將動力傳遞給變矩器 4,變矩器 4減速、增扭后將動力傳遞給變速器 5。
這種動力傳輸方式的優(yōu)點(diǎn)是先通過減振器 2 緩解發(fā)動機(jī) 1 扭力產(chǎn)生的振動,再通過傳動軸 3 將動力傳輸給變矩器 4,使減振器起到了緩沖器的作用,使扭矩沖擊變小、動力輸出平順。
3 原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象和發(fā)動機(jī)動力輸出原理,我們進(jìn)行了故障原因分析。分析認(rèn)為,這種動力輸出結(jié)構(gòu)對減振器輸出軸與變矩器輸入軸安裝的同軸度要求較高。如果發(fā)動機(jī)和變速器機(jī)爪固定墊的厚度不符合要求,或是發(fā)動機(jī)安裝時沒有進(jìn)行同軸度校正,就會造成減振器輸出軸中心線與變矩器輸入軸中心線不重合(有時甚至相差1cm)。當(dāng)發(fā)動機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時,減振器輸出軸的軸承會承載過大的徑向載荷,就會導(dǎo)致該軸承早期損壞。
4 改進(jìn)方法
為了解決減振器軸承容易損壞問題,我們進(jìn)行了技術(shù)論證和分析,決定采取以下措施,改進(jìn)減振器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
4.1 更換新型軸承
原減振器輸出軸輸出端軸承采用 深 溝 球 軸 承( 圖 2a 所 示), 這 種軸 承 摩 擦 阻 力 小, 但 承 受 徑 向 載 荷小, 且 工 作 中 允 許 的 軸 線 偏 斜 量 僅為 8′~ 16′。我們將其更換為 NSK HPS22215EAE4 型調(diào)心滾子軸承,該軸承滾道表面為球面,能自動調(diào)心,允許的軸線偏斜量為 2°~ 5° , 且具有較大的徑向承載能力。該型軸承如圖 2b 所示。
原深溝球軸承的寬度較窄,更換的調(diào)心滾子軸承較寬,發(fā)動機(jī)飛輪殼減振器外蓋上的軸承座孔端面必須進(jìn)行焊補(bǔ)。補(bǔ)焊后車削加工,使該座孔達(dá)到調(diào)心滾子軸承的寬度。
4.2 制作調(diào)心工具
我們制作了傳動軸同軸度調(diào)心工具,在調(diào)整傳動軸同軸度時,該調(diào)心工具可以安裝在減振器輸出端的傳動軸聯(lián)接盤上,使用螺栓固定 1 個指針,該指針指向傳動軸變矩器輸入端連接盤。
在安裝發(fā)動機(jī)或變速器機(jī)爪固定墊后,將傳動軸同軸度調(diào)心工具安裝在減振器輸出端的連接盤上,手動轉(zhuǎn)動發(fā)動機(jī),觀察指針與傳動軸變矩器輸入端連接盤中心點(diǎn)誤差。如果轉(zhuǎn)動時指針與變矩器輸入端連接盤偏差過大,可再次調(diào)試機(jī)爪固定墊,直至將誤差控制在 2mm 之內(nèi)即可。
按照以上方法改進(jìn)發(fā)動機(jī)減振器結(jié)構(gòu),并使用傳動軸同軸度調(diào)心工具將發(fā)動機(jī)輸出軸與變矩器輸入軸同軸度誤差控制在 2mm 之內(nèi),使用結(jié)果表明,小松 WA500-3 裝載機(jī)發(fā)動機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),減振器故障率明顯降低。
作者:萬春明 薛利英 馬昕
來源:《工程機(jī)械與維修》2018年第6期
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