1 故障現(xiàn)象
1 臺徐工 XR460D 型旋挖鉆機(jī)作業(yè)過程中,當(dāng)鉆頭鉆滿泥土后執(zhí)行主卷揚(yáng)提升動作、并將鉆頭提升至孔口位置時(shí),主卷揚(yáng)偶爾發(fā)生提升無力故障,有時(shí)甚至不能提升。但是當(dāng)先導(dǎo)手柄松開三分之一行程時(shí),主卷揚(yáng)又能正常提升。
2 液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
XR460D 型旋挖鉆機(jī)主卷揚(yáng)最大提升力為520kN,標(biāo)配 JS630 型機(jī)鎖鉆桿,最大鉆孔直徑為 3m,其升降采用液壓驅(qū)動方式。工作泵為變量柱塞泵,用于給主卷揚(yáng)升降液壓系統(tǒng)提供壓力油。主卷揚(yáng)換向閥為液控負(fù)載敏感多路閥,裝有壓力傳感器。主卷揚(yáng)提升油壓設(shè)定為32.0MPa,通過駕駛室內(nèi)的顯示器可隨時(shí)查看主卷揚(yáng)提升、下放時(shí)的油壓值。主卷揚(yáng)馬達(dá)為力士樂 A6VE160HD1D 型變量馬達(dá),用于驅(qū)動主卷揚(yáng)減速器旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)主卷揚(yáng)的提升、下放動作。先導(dǎo)泵為齒輪泵,其輸出的先導(dǎo)壓力油通過先導(dǎo)手柄驅(qū)動主卷揚(yáng)換向閥閥芯移動,并控制主卷揚(yáng)變量馬達(dá)的排量。主卷揚(yáng)制動、浮動的開啟和關(guān)閉均由控制電路的電磁開關(guān)閥控制。主卷揚(yáng)馬達(dá)原理如圖 1 所示。
3 故障原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象和主卷揚(yáng)液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),分析故障原因可能有以下 3 個(gè)方面:
3.1 先導(dǎo)油路故障
先導(dǎo)油壓作用在主卷揚(yáng)馬達(dá) X 口(見圖 1),先導(dǎo)手柄輸出的先導(dǎo)壓力油控制主卷揚(yáng)換向閥閥芯動作,同時(shí)控制主卷揚(yáng)馬達(dá)變量機(jī)構(gòu)動作。若先導(dǎo)手柄出現(xiàn)故障,可造成先導(dǎo)油壓力異常,導(dǎo)致主卷揚(yáng)換向閥閥芯時(shí)開時(shí)關(guān)、主卷揚(yáng)馬達(dá)的排量不穩(wěn)定。
若先導(dǎo)壓力過低,主卷揚(yáng)馬達(dá)的排量將變?yōu)樽畲螅鐖D 2 所示。根據(jù)松開先導(dǎo)手柄三分之一行程時(shí),主卷揚(yáng)又能正常提升的故障現(xiàn)象,該故障可能是先導(dǎo)壓力過低,造成主卷揚(yáng)馬達(dá)排量過大所致。
3.2 工作油路故障
一是反饋油路不暢。負(fù)載敏感系統(tǒng)中,工作泵輸出液壓油的壓力值等于負(fù)載反饋壓力值加上固定壓差,若反饋油路堵塞,就會造成工作泵輸出壓力不足。
二是主卷揚(yáng)提升側(cè)的溢流閥卡滯。若主卷揚(yáng)提升側(cè)的溢流閥卡滯,會造成主卷揚(yáng)馬達(dá)提升側(cè)的壓力達(dá)不到設(shè)定壓力,導(dǎo)致主卷揚(yáng)提升無力。
三是主卷揚(yáng)馬達(dá)變量機(jī)構(gòu)故障。在同等壓力下,主卷揚(yáng)馬達(dá)輸出扭矩與排量成正比。若主卷揚(yáng)馬達(dá)變量機(jī)構(gòu)卡滯或內(nèi)部油路堵塞,會造成其處于最小排量位置。在最小排量時(shí),主卷揚(yáng)馬達(dá)輸出扭矩過小,達(dá)不到主卷揚(yáng)提升要求。
四是主卷揚(yáng)馬達(dá)切斷壓力過高。切斷壓力是指主卷揚(yáng)馬達(dá)最小排量與最大排量轉(zhuǎn)換的臨界壓力,如圖 2 所示。若負(fù)載壓力超過臨界壓力,主卷揚(yáng)馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笈帕?;若?fù)載壓力低于臨界壓力,主卷揚(yáng)馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨帕?;若切斷壓力設(shè)定不當(dāng),就會降低主卷揚(yáng)馬達(dá)的輸出扭矩。
3.3 其他故障
一是主卷揚(yáng)浮動電磁閥線路接觸不良,造成主卷揚(yáng)馬達(dá)提升側(cè)壓力油通過浮動電磁閥卸荷;二是主卷揚(yáng)制動油路堵塞或制動電磁閥線路接觸不良,造成制動器抱死。三是鉆具超載,造成主卷揚(yáng)提升困難。
4 故障排查
根據(jù)故障原因分析,我們由簡單到復(fù)雜,按照以下順序逐步進(jìn)行了排查,如下所述。檢查該旋挖鉆機(jī)所用鉆桿為 JS630 機(jī)鎖鉆桿,鉆頭為直徑 2m 的撈沙斗,符合使用要求。檢查先導(dǎo)手柄開度正常,在主卷揚(yáng)提升時(shí)檢測主卷揚(yáng)換向閥液控端口先導(dǎo)油壓在 0 ~3.5MPa 之間,并與手柄開度同步變化,這說明先導(dǎo)手柄正常。
在鉆頭滿土后執(zhí)行主卷揚(yáng)提升動作,觀察工作泵壓力穩(wěn)定在 21.0 ~ 22.0MPa 范圍,且鉆頭提升速度正常。但是當(dāng)鉆頭提升至孔口位置時(shí),速度突然變慢并逐漸停止上升,此時(shí)觀察工作泵壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,為憋壓溢流狀態(tài)。當(dāng)先導(dǎo)手柄稍微松開一些后,主泵壓力又變回 21.0MPa,速度又恢復(fù)正常。通過此項(xiàng)排查,可排除反饋油路不暢、浮動電磁閥故障和溢流閥卡滯的可能。
檢查主卷揚(yáng)制動是否正常。將控制制動的管路拆除并封堵,檢查主卷揚(yáng)設(shè)定溢流壓力,發(fā)現(xiàn)提升壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,屬于正常。將制動管路復(fù)原,用油壓表測量制動口壓力,在執(zhí)行主卷揚(yáng)提升動作時(shí),在主卷揚(yáng)速度變慢或停止時(shí),制動壓力始終是正常值。由此排除制動異常的可能。
主 卷 揚(yáng) 馬 達(dá) 為 變 量 馬 達(dá), 最 大 排 量 為160mL/r,最小排量為 110mL/r。分析認(rèn)為,主 卷 揚(yáng) 馬 達(dá) 正 常 提 升 時(shí) 工 作 壓 力 為 21.0 ~22.0MPa,其排量應(yīng)為最大狀態(tài);此時(shí)若主卷揚(yáng)馬達(dá)排量為最小狀態(tài),主卷揚(yáng)馬達(dá)輸出扭矩達(dá)不到主卷揚(yáng)所需提升力,使工作壓力上升到31.5 ~ 32.0MPa,其主卷揚(yáng)馬達(dá)在最小排量時(shí)工作壓力基本上處于溢流狀態(tài),使速度變慢至停止。
為驗(yàn)證上述分析結(jié)果,我們將控制主卷揚(yáng)馬達(dá)變量的管路拆除并封堵,使馬達(dá)始終處于最大排量。經(jīng)反復(fù)進(jìn)行主卷揚(yáng)提升測試,檢測主泵壓力保持在 21.0 ~ 22.0MPa,故障現(xiàn)象消失,這說明上述分析結(jié)果正確,應(yīng)重點(diǎn)檢查導(dǎo)致馬達(dá)變量異常的原因。
壓力切斷閥是控制馬達(dá)變量的關(guān)鍵元件,對馬達(dá)輸出扭矩的影響最為直接。因此,我們將壓力切斷閥調(diào)節(jié)彈簧擰松 2 圈,降低其切斷壓力值,然后反復(fù)進(jìn)行主卷揚(yáng)提升測試,此時(shí)檢測工作泵壓力為 21.0 ~ 22.0MPa,故障現(xiàn)象完全消失。至此得出結(jié)論:該故障原因?yàn)橹骶頁P(yáng)馬達(dá)切斷壓力值設(shè)定過高,造成其排量突變?yōu)樽钚≈?,?dǎo)致其扭矩不足、出現(xiàn)該故障。
此次故障排查說明,當(dāng)出現(xiàn)主卷揚(yáng)提升無力故障時(shí),應(yīng)結(jié)合故障現(xiàn)象和液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),仔細(xì)觀察相關(guān)參數(shù)變化情況,排除不相關(guān)因素,然后由簡單到復(fù)雜進(jìn)行逐步排查,便可最終找出主卷揚(yáng)提升困難的原因。
作者:劉志剛 孫超 王轉(zhuǎn)來
來源:《工程機(jī)械與維修》2018年第5期
修機(jī)|旋挖鉆機(jī)主卷揚(yáng)提升無力故障排查
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1 故障現(xiàn)象
1 臺徐工 XR460D 型旋挖鉆機(jī)作業(yè)過程中,當(dāng)鉆頭鉆滿泥土后執(zhí)行主卷揚(yáng)提升動作、并將鉆頭提升至孔口位置時(shí),主卷揚(yáng)偶爾發(fā)生提升無力故障,有時(shí)甚至不能提升。但是當(dāng)先導(dǎo)手柄松開三分之一行程時(shí),主卷揚(yáng)又能正常提升。
2 液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
XR460D 型旋挖鉆機(jī)主卷揚(yáng)最大提升力為520kN,標(biāo)配 JS630 型機(jī)鎖鉆桿,最大鉆孔直徑為 3m,其升降采用液壓驅(qū)動方式。工作泵為變量柱塞泵,用于給主卷揚(yáng)升降液壓系統(tǒng)提供壓力油。主卷揚(yáng)換向閥為液控負(fù)載敏感多路閥,裝有壓力傳感器。主卷揚(yáng)提升油壓設(shè)定為32.0MPa,通過駕駛室內(nèi)的顯示器可隨時(shí)查看主卷揚(yáng)提升、下放時(shí)的油壓值。主卷揚(yáng)馬達(dá)為力士樂 A6VE160HD1D 型變量馬達(dá),用于驅(qū)動主卷揚(yáng)減速器旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)主卷揚(yáng)的提升、下放動作。先導(dǎo)泵為齒輪泵,其輸出的先導(dǎo)壓力油通過先導(dǎo)手柄驅(qū)動主卷揚(yáng)換向閥閥芯移動,并控制主卷揚(yáng)變量馬達(dá)的排量。主卷揚(yáng)制動、浮動的開啟和關(guān)閉均由控制電路的電磁開關(guān)閥控制。主卷揚(yáng)馬達(dá)原理如圖 1 所示。
3 故障原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象和主卷揚(yáng)液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),分析故障原因可能有以下 3 個(gè)方面:
3.1 先導(dǎo)油路故障
先導(dǎo)油壓作用在主卷揚(yáng)馬達(dá) X 口(見圖 1),先導(dǎo)手柄輸出的先導(dǎo)壓力油控制主卷揚(yáng)換向閥閥芯動作,同時(shí)控制主卷揚(yáng)馬達(dá)變量機(jī)構(gòu)動作。若先導(dǎo)手柄出現(xiàn)故障,可造成先導(dǎo)油壓力異常,導(dǎo)致主卷揚(yáng)換向閥閥芯時(shí)開時(shí)關(guān)、主卷揚(yáng)馬達(dá)的排量不穩(wěn)定。
若先導(dǎo)壓力過低,主卷揚(yáng)馬達(dá)的排量將變?yōu)樽畲螅鐖D 2 所示。根據(jù)松開先導(dǎo)手柄三分之一行程時(shí),主卷揚(yáng)又能正常提升的故障現(xiàn)象,該故障可能是先導(dǎo)壓力過低,造成主卷揚(yáng)馬達(dá)排量過大所致。
3.2 工作油路故障
一是反饋油路不暢。負(fù)載敏感系統(tǒng)中,工作泵輸出液壓油的壓力值等于負(fù)載反饋壓力值加上固定壓差,若反饋油路堵塞,就會造成工作泵輸出壓力不足。
二是主卷揚(yáng)提升側(cè)的溢流閥卡滯。若主卷揚(yáng)提升側(cè)的溢流閥卡滯,會造成主卷揚(yáng)馬達(dá)提升側(cè)的壓力達(dá)不到設(shè)定壓力,導(dǎo)致主卷揚(yáng)提升無力。
三是主卷揚(yáng)馬達(dá)變量機(jī)構(gòu)故障。在同等壓力下,主卷揚(yáng)馬達(dá)輸出扭矩與排量成正比。若主卷揚(yáng)馬達(dá)變量機(jī)構(gòu)卡滯或內(nèi)部油路堵塞,會造成其處于最小排量位置。在最小排量時(shí),主卷揚(yáng)馬達(dá)輸出扭矩過小,達(dá)不到主卷揚(yáng)提升要求。
四是主卷揚(yáng)馬達(dá)切斷壓力過高。切斷壓力是指主卷揚(yáng)馬達(dá)最小排量與最大排量轉(zhuǎn)換的臨界壓力,如圖 2 所示。若負(fù)載壓力超過臨界壓力,主卷揚(yáng)馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笈帕?;若?fù)載壓力低于臨界壓力,主卷揚(yáng)馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨帕?;若切斷壓力設(shè)定不當(dāng),就會降低主卷揚(yáng)馬達(dá)的輸出扭矩。
3.3 其他故障
一是主卷揚(yáng)浮動電磁閥線路接觸不良,造成主卷揚(yáng)馬達(dá)提升側(cè)壓力油通過浮動電磁閥卸荷;二是主卷揚(yáng)制動油路堵塞或制動電磁閥線路接觸不良,造成制動器抱死。三是鉆具超載,造成主卷揚(yáng)提升困難。
4 故障排查
根據(jù)故障原因分析,我們由簡單到復(fù)雜,按照以下順序逐步進(jìn)行了排查,如下所述。檢查該旋挖鉆機(jī)所用鉆桿為 JS630 機(jī)鎖鉆桿,鉆頭為直徑 2m 的撈沙斗,符合使用要求。檢查先導(dǎo)手柄開度正常,在主卷揚(yáng)提升時(shí)檢測主卷揚(yáng)換向閥液控端口先導(dǎo)油壓在 0 ~3.5MPa 之間,并與手柄開度同步變化,這說明先導(dǎo)手柄正常。
在鉆頭滿土后執(zhí)行主卷揚(yáng)提升動作,觀察工作泵壓力穩(wěn)定在 21.0 ~ 22.0MPa 范圍,且鉆頭提升速度正常。但是當(dāng)鉆頭提升至孔口位置時(shí),速度突然變慢并逐漸停止上升,此時(shí)觀察工作泵壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,為憋壓溢流狀態(tài)。當(dāng)先導(dǎo)手柄稍微松開一些后,主泵壓力又變回 21.0MPa,速度又恢復(fù)正常。通過此項(xiàng)排查,可排除反饋油路不暢、浮動電磁閥故障和溢流閥卡滯的可能。
檢查主卷揚(yáng)制動是否正常。將控制制動的管路拆除并封堵,檢查主卷揚(yáng)設(shè)定溢流壓力,發(fā)現(xiàn)提升壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,屬于正常。將制動管路復(fù)原,用油壓表測量制動口壓力,在執(zhí)行主卷揚(yáng)提升動作時(shí),在主卷揚(yáng)速度變慢或停止時(shí),制動壓力始終是正常值。由此排除制動異常的可能。
主 卷 揚(yáng) 馬 達(dá) 為 變 量 馬 達(dá), 最 大 排 量 為160mL/r,最小排量為 110mL/r。分析認(rèn)為,主 卷 揚(yáng) 馬 達(dá) 正 常 提 升 時(shí) 工 作 壓 力 為 21.0 ~22.0MPa,其排量應(yīng)為最大狀態(tài);此時(shí)若主卷揚(yáng)馬達(dá)排量為最小狀態(tài),主卷揚(yáng)馬達(dá)輸出扭矩達(dá)不到主卷揚(yáng)所需提升力,使工作壓力上升到31.5 ~ 32.0MPa,其主卷揚(yáng)馬達(dá)在最小排量時(shí)工作壓力基本上處于溢流狀態(tài),使速度變慢至停止。
為驗(yàn)證上述分析結(jié)果,我們將控制主卷揚(yáng)馬達(dá)變量的管路拆除并封堵,使馬達(dá)始終處于最大排量。經(jīng)反復(fù)進(jìn)行主卷揚(yáng)提升測試,檢測主泵壓力保持在 21.0 ~ 22.0MPa,故障現(xiàn)象消失,這說明上述分析結(jié)果正確,應(yīng)重點(diǎn)檢查導(dǎo)致馬達(dá)變量異常的原因。
壓力切斷閥是控制馬達(dá)變量的關(guān)鍵元件,對馬達(dá)輸出扭矩的影響最為直接。因此,我們將壓力切斷閥調(diào)節(jié)彈簧擰松 2 圈,降低其切斷壓力值,然后反復(fù)進(jìn)行主卷揚(yáng)提升測試,此時(shí)檢測工作泵壓力為 21.0 ~ 22.0MPa,故障現(xiàn)象完全消失。至此得出結(jié)論:該故障原因?yàn)橹骶頁P(yáng)馬達(dá)切斷壓力值設(shè)定過高,造成其排量突變?yōu)樽钚≈?,?dǎo)致其扭矩不足、出現(xiàn)該故障。
此次故障排查說明,當(dāng)出現(xiàn)主卷揚(yáng)提升無力故障時(shí),應(yīng)結(jié)合故障現(xiàn)象和液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),仔細(xì)觀察相關(guān)參數(shù)變化情況,排除不相關(guān)因素,然后由簡單到復(fù)雜進(jìn)行逐步排查,便可最終找出主卷揚(yáng)提升困難的原因。
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