1 故障現(xiàn)象
市場反饋 2013 年銷售的稀漿封層機在施工作業(yè)時,其副發(fā)動機冷卻液溫度過高(超過 100℃),無法正常運行,客戶無法繼續(xù)進行施工作業(yè)。
2 故障排查
接到市場反饋信息后,我們的技術(shù)服務(wù)人員到施工現(xiàn)場進行排查。
2.1 排查水溫傳感器
該稀漿封層機副發(fā)動機為康明斯發(fā)動機,檢查其水溫傳感器接線良好、工作正常,打開其水散熱器蓋,觀察其內(nèi)部冷卻液已經(jīng)“開鍋”,說明冷卻液溫度傳感器工作正常、報警真實。
2.2 排查散熱和排氣裝置
我們對散熱器風扇通風能力進行驗算,計算結(jié)果表明水散熱器風扇功率足夠。檢查副發(fā)動機水散熱器風扇運轉(zhuǎn)情況時,發(fā)現(xiàn)其進氣過濾器的入口位于水散熱器風扇出風口端即熱風區(qū)。其消聲器處于水散熱器冷卻風的進風口。改進前散熱器及副發(fā)動機進排氣管路布局如圖 1 所示。
分析認為,副發(fā)動機進氣口位于熱風區(qū),會導致進氣溫度較高、進氣量不足,影響其輸出功率;排氣口位于涼風區(qū),會使排出的高溫氣體回流至水散熱器,影響水散熱器散熱效果。
2.3 測試進排氣溫度
我們在徐工試驗場對副發(fā)動機進排氣溫度進行了測試,測試時環(huán)境溫度為 25℃,轉(zhuǎn)速為 2200r/min,模擬負荷為額定載荷的 62%。經(jīng)過測定,副發(fā)動機排氣溫度為 530℃,該溫度會將排氣管周圍氣體加熱,導致散熱器進風溫度較高。熱風傳遞到副發(fā)動機進氣口時,其進氣溫升提高了 28℃,進氣阻力達到 6.2kPa。康明斯發(fā)動機標準要求進氣溫升≤ 15℃、進氣阻力≤ 3.7kPa。試驗數(shù)據(jù)說明,該副發(fā)動機進氣口位于熱風區(qū),對其進氣溫升產(chǎn)生了較大的影響。分析認為,該副發(fā)動機進氣口和排氣口位置不合理,是導致其水溫過高的主要因素,應(yīng)當對其進氣管和排氣管路布局進行改進。
3 改進方法
排查出問題后,我們決定改進副發(fā)動機進、排氣管路走向,調(diào)整其中進氣口和排氣口位置。改進后副發(fā)動機進、排氣管路布局如圖 2 所示。
將副發(fā)動機進氣口移動到冷風區(qū),將其排氣口移動到熱風區(qū),將排氣筒出口提升至料倉上方,并在散熱器處增加隔風板以隔離冷、熱風區(qū),避免熱氣回流。該改進方法可解決車輛周圍溫度較高、人員走動不舒服的現(xiàn)象,改進方案更符合人性化要求。
該改進方案在廠內(nèi)試驗評估通過后,我們對市場保有的稀漿封層機進行了整改,并跟蹤使用效果。經(jīng)過 2 個月滿載施工狀態(tài)施工試驗,整改后副發(fā)動機在工作過程中的水溫達到 94° C 后趨于穩(wěn)定,不再升高。滿足康明斯發(fā)動機散熱器水溫不高于 97° C 的要求。
4 改進效果
通過廠內(nèi)和市場驗證后,我們又對廠內(nèi)庫存稀漿封層機按照改進方案進行整改,并對后續(xù)生產(chǎn)該車輛圖紙進行確定。整改后,我公司生產(chǎn)的稀漿封層機再未接到副發(fā)動機水溫過高的反饋,其溫過高故障得到了徹底解決。
作者:孟慶意 溫小偉
來源:《工程機械與維修》2018年第四期
修機|稀漿封層機副發(fā)動機冷卻液溫度過高的改進方法
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來源:匠客工程機械
1 故障現(xiàn)象
市場反饋 2013 年銷售的稀漿封層機在施工作業(yè)時,其副發(fā)動機冷卻液溫度過高(超過 100℃),無法正常運行,客戶無法繼續(xù)進行施工作業(yè)。
2 故障排查
接到市場反饋信息后,我們的技術(shù)服務(wù)人員到施工現(xiàn)場進行排查。
2.1 排查水溫傳感器
該稀漿封層機副發(fā)動機為康明斯發(fā)動機,檢查其水溫傳感器接線良好、工作正常,打開其水散熱器蓋,觀察其內(nèi)部冷卻液已經(jīng)“開鍋”,說明冷卻液溫度傳感器工作正常、報警真實。
2.2 排查散熱和排氣裝置
我們對散熱器風扇通風能力進行驗算,計算結(jié)果表明水散熱器風扇功率足夠。檢查副發(fā)動機水散熱器風扇運轉(zhuǎn)情況時,發(fā)現(xiàn)其進氣過濾器的入口位于水散熱器風扇出風口端即熱風區(qū)。其消聲器處于水散熱器冷卻風的進風口。改進前散熱器及副發(fā)動機進排氣管路布局如圖 1 所示。
分析認為,副發(fā)動機進氣口位于熱風區(qū),會導致進氣溫度較高、進氣量不足,影響其輸出功率;排氣口位于涼風區(qū),會使排出的高溫氣體回流至水散熱器,影響水散熱器散熱效果。
2.3 測試進排氣溫度
我們在徐工試驗場對副發(fā)動機進排氣溫度進行了測試,測試時環(huán)境溫度為 25℃,轉(zhuǎn)速為 2200r/min,模擬負荷為額定載荷的 62%。經(jīng)過測定,副發(fā)動機排氣溫度為 530℃,該溫度會將排氣管周圍氣體加熱,導致散熱器進風溫度較高。熱風傳遞到副發(fā)動機進氣口時,其進氣溫升提高了 28℃,進氣阻力達到 6.2kPa。康明斯發(fā)動機標準要求進氣溫升≤ 15℃、進氣阻力≤ 3.7kPa。試驗數(shù)據(jù)說明,該副發(fā)動機進氣口位于熱風區(qū),對其進氣溫升產(chǎn)生了較大的影響。分析認為,該副發(fā)動機進氣口和排氣口位置不合理,是導致其水溫過高的主要因素,應(yīng)當對其進氣管和排氣管路布局進行改進。
3 改進方法
排查出問題后,我們決定改進副發(fā)動機進、排氣管路走向,調(diào)整其中進氣口和排氣口位置。改進后副發(fā)動機進、排氣管路布局如圖 2 所示。
將副發(fā)動機進氣口移動到冷風區(qū),將其排氣口移動到熱風區(qū),將排氣筒出口提升至料倉上方,并在散熱器處增加隔風板以隔離冷、熱風區(qū),避免熱氣回流。該改進方法可解決車輛周圍溫度較高、人員走動不舒服的現(xiàn)象,改進方案更符合人性化要求。
該改進方案在廠內(nèi)試驗評估通過后,我們對市場保有的稀漿封層機進行了整改,并跟蹤使用效果。經(jīng)過 2 個月滿載施工狀態(tài)施工試驗,整改后副發(fā)動機在工作過程中的水溫達到 94° C 后趨于穩(wěn)定,不再升高。滿足康明斯發(fā)動機散熱器水溫不高于 97° C 的要求。
4 改進效果
通過廠內(nèi)和市場驗證后,我們又對廠內(nèi)庫存稀漿封層機按照改進方案進行整改,并對后續(xù)生產(chǎn)該車輛圖紙進行確定。整改后,我公司生產(chǎn)的稀漿封層機再未接到副發(fā)動機水溫過高的反饋,其溫過高故障得到了徹底解決。
作者:孟慶意 溫小偉
來源:《工程機械與維修》2018年第四期
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