1 故障現(xiàn)象
在試制某壓路機時發(fā)現(xiàn),壓力表顯示儲氣罐內的氣壓偏低,離合器無法分離、制動器失靈。排查氣路相關元件后發(fā)現(xiàn),儲氣罐上的安全閥出現(xiàn)漏氣。
2 原因分析
該壓路機氣路系統(tǒng)的額定壓力設定為 850kPa,故將安全閥設定為該壓力,安全閥結構如圖 1 所示。分析認為,導致安全閥漏氣的原因有 3 種:一是彈簧 4 失效,二是密封件 6 損壞,三是頂桿 5 傾斜。為此我們進行了以下排查。
3 故障排查
將安全閥拆解,按照以上分析的原因進行排查。
3.1 排查彈簧
拆解后發(fā)現(xiàn)彈簧狀態(tài)良好。經檢測,彈簧的自由長度和彈力等參數均滿足設計要求,故排除彈簧失效造成安全閥漏氣的可能性。
3.2 排查密封件
密封件牢牢地粘貼在頂桿上,故排除了密封件損壞造成安全閥漏氣的可能性,但檢查密封件密封狀態(tài)時發(fā)現(xiàn),密封的壓痕不在正中位置。分析認為,密封件上的壓痕不在正中的位置,頂桿上、下運動時導向作用失效,頂桿存在傾斜現(xiàn)象,導致密封失效,安全閥漏氣。
3.3 檢查頂桿
對頂桿的桿徑進行測量,桿徑為 3.1mm,符合圖紙要求,位置公差為 0.05mm,符合圖紙要求。
3.4 測量調整螺栓
測量調整螺栓內孔直徑為 3.2mm,符合圖紙要求。測量調整螺栓的內孔與外徑偏差為 0.5mm,查看圖紙得知,調整螺栓內孔與外徑沒有同軸度技術要求。分析認為,同軸度偏差過大,造成頂桿在上、下運動時出現(xiàn)傾斜,導致密封失效。
4 解決方法
對調整螺栓圖紙進行修訂,增加調整螺栓內孔與外徑同軸度要求,圖紙技術要求及標注方法如圖 2 所示。技術要求保證了調整螺栓內孔的導向功能,進而保證頂桿在上、下運動時不出現(xiàn)傾斜。
5 改進效果
按照改進后的圖紙加工出調整螺栓,安裝到安全閥上,壓路機氣路系統(tǒng)漏氣故障得以排除。
來源:《工程機械與維修》2019年第五期
修機|壓路機安全閥漏氣原因排查及解決方法
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來源:匠客工程機械
1 故障現(xiàn)象
在試制某壓路機時發(fā)現(xiàn),壓力表顯示儲氣罐內的氣壓偏低,離合器無法分離、制動器失靈。排查氣路相關元件后發(fā)現(xiàn),儲氣罐上的安全閥出現(xiàn)漏氣。
2 原因分析
該壓路機氣路系統(tǒng)的額定壓力設定為 850kPa,故將安全閥設定為該壓力,安全閥結構如圖 1 所示。分析認為,導致安全閥漏氣的原因有 3 種:一是彈簧 4 失效,二是密封件 6 損壞,三是頂桿 5 傾斜。為此我們進行了以下排查。
3 故障排查
將安全閥拆解,按照以上分析的原因進行排查。
3.1 排查彈簧
拆解后發(fā)現(xiàn)彈簧狀態(tài)良好。經檢測,彈簧的自由長度和彈力等參數均滿足設計要求,故排除彈簧失效造成安全閥漏氣的可能性。
3.2 排查密封件
密封件牢牢地粘貼在頂桿上,故排除了密封件損壞造成安全閥漏氣的可能性,但檢查密封件密封狀態(tài)時發(fā)現(xiàn),密封的壓痕不在正中位置。分析認為,密封件上的壓痕不在正中的位置,頂桿上、下運動時導向作用失效,頂桿存在傾斜現(xiàn)象,導致密封失效,安全閥漏氣。
3.3 檢查頂桿
對頂桿的桿徑進行測量,桿徑為 3.1mm,符合圖紙要求,位置公差為 0.05mm,符合圖紙要求。
3.4 測量調整螺栓
測量調整螺栓內孔直徑為 3.2mm,符合圖紙要求。測量調整螺栓的內孔與外徑偏差為 0.5mm,查看圖紙得知,調整螺栓內孔與外徑沒有同軸度技術要求。分析認為,同軸度偏差過大,造成頂桿在上、下運動時出現(xiàn)傾斜,導致密封失效。
4 解決方法
對調整螺栓圖紙進行修訂,增加調整螺栓內孔與外徑同軸度要求,圖紙技術要求及標注方法如圖 2 所示。技術要求保證了調整螺栓內孔的導向功能,進而保證頂桿在上、下運動時不出現(xiàn)傾斜。
5 改進效果
按照改進后的圖紙加工出調整螺栓,安裝到安全閥上,壓路機氣路系統(tǒng)漏氣故障得以排除。
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