1 故障現(xiàn)象
對(duì)我公司生產(chǎn)的某型號(hào)高空作業(yè)車進(jìn)行調(diào)試時(shí),操作人員發(fā)現(xiàn)操縱動(dòng)臂起升時(shí)出現(xiàn)異常,即在高空作業(yè)平臺(tái)上操縱動(dòng)臂起升時(shí)出現(xiàn)輕微抖動(dòng)現(xiàn)象,而在下部轉(zhuǎn)臺(tái)處操縱動(dòng)臂起升時(shí)卻正常。
2 工作原理
該高空作業(yè)車是通過(guò)操縱控制面板上的雙軸控制手柄實(shí)現(xiàn)動(dòng)臂變幅動(dòng)作,雙軸控制手柄控制電位器原理如圖 1所示。P2-SA2、P3-SA2 分別為下部轉(zhuǎn)臺(tái)及高空作業(yè)平臺(tái)的雙軸手柄,通過(guò) P2-KA2、P2-KA1 進(jìn)行轉(zhuǎn)臺(tái)、平臺(tái)操作的線路切換。扳動(dòng)雙軸手柄后,其電位器輸出模擬量數(shù)據(jù)信號(hào)到控制器的 A7、A20 端,再由控制器輸出電流給電磁閥使液壓系統(tǒng)動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)動(dòng)臂變幅。
3 故障排查
3.1 排查雙軸手柄
技術(shù)人員排查高空作業(yè)平臺(tái)雙軸手柄處的接地狀況良好。通過(guò)控制器的顯示器觀察手柄模擬量電流,2 個(gè)雙軸手柄滿行程時(shí)均為 1024mA,轉(zhuǎn)臺(tái)處手柄波動(dòng)量為±3mA,數(shù)據(jù)正常;高空作業(yè)平臺(tái)處手柄電流波動(dòng)量為±6 mA,但操縱手柄進(jìn)行變幅(控制器 A7 端口)至最大行程時(shí),電流存在較大的瞬間波動(dòng),其值 >50 mA。操縱高空作業(yè)平臺(tái)與轉(zhuǎn)臺(tái)之間的切換正常,由此排除切換程序有故障的可能。
3.2 排查控制器
使用獨(dú)立的 5V 模塊為控制器供電,故障現(xiàn)象沒(méi)有改變,由此排除控制器 5V 供電有故障的可能性。按動(dòng)屏蔽使能按鍵,故障現(xiàn)象沒(méi)有改變,可排除控制器使能按鍵電路有故障的可能性。
在使能信號(hào)輸入線路增加二極管,屏蔽并聯(lián)線路的干擾,故障仍無(wú)改變,由此排除使能干擾有故障的可能。
3.3 排查線路
對(duì)調(diào)高空作業(yè)平臺(tái)手柄線路,即手柄右側(cè)接線改為右側(cè)接線,仍為控制器 A7 端口輸出異常,由此排除手柄自身線路有故障的可能。
對(duì)調(diào)控制動(dòng)臂與控制回轉(zhuǎn)的線路,即 A7 線改為 A20 線,仍為控制器 A7 端口有故障,由此排除動(dòng)臂電纜有故障的可能。
使用獨(dú)立的三芯電纜線連接 5V 模塊供電、使能信號(hào)線供電、手柄信號(hào)線供電,故障仍無(wú)改變,由此可以排除動(dòng)臂電纜有故障的可能。再使用較長(zhǎng)的三芯電纜與轉(zhuǎn)臺(tái)手柄進(jìn)行接線,模擬較長(zhǎng)線路的傳輸工況,轉(zhuǎn)臺(tái)處操縱動(dòng)臂起升并未發(fā)生故障。由此懷疑故障點(diǎn)仍在于高空作業(yè)平臺(tái)的接地環(huán)節(jié)有故障,但轉(zhuǎn)臺(tái)與高空作業(yè)平臺(tái)的接地電平偏差在該類設(shè)備中普遍存在,并未對(duì)其他設(shè)備的控制器端口產(chǎn)生影響。
4 解決方法
綜合以上排查得出的結(jié)論,各種對(duì)調(diào)試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)異常始終指向 A7 端口,判斷故障點(diǎn)為控制器 A7 端口在高空作業(yè)平臺(tái)和轉(zhuǎn)臺(tái)工況的導(dǎo)電性能存在差異時(shí),無(wú)法適應(yīng)高空作業(yè)平臺(tái)操縱工況。
由于控制器線路修改難度大,且修改后該控制器所有端口都會(huì)受到影響,可判斷控制器端口有故障。更換控制器后試機(jī),故障現(xiàn)象消失。
來(lái)源《工程機(jī)械與維修》2019年第4期
修機(jī)|高空作業(yè)車動(dòng)臂起升時(shí)出現(xiàn)抖動(dòng)的故障排查
匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)
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1 故障現(xiàn)象
對(duì)我公司生產(chǎn)的某型號(hào)高空作業(yè)車進(jìn)行調(diào)試時(shí),操作人員發(fā)現(xiàn)操縱動(dòng)臂起升時(shí)出現(xiàn)異常,即在高空作業(yè)平臺(tái)上操縱動(dòng)臂起升時(shí)出現(xiàn)輕微抖動(dòng)現(xiàn)象,而在下部轉(zhuǎn)臺(tái)處操縱動(dòng)臂起升時(shí)卻正常。
2 工作原理
該高空作業(yè)車是通過(guò)操縱控制面板上的雙軸控制手柄實(shí)現(xiàn)動(dòng)臂變幅動(dòng)作,雙軸控制手柄控制電位器原理如圖 1所示。P2-SA2、P3-SA2 分別為下部轉(zhuǎn)臺(tái)及高空作業(yè)平臺(tái)的雙軸手柄,通過(guò) P2-KA2、P2-KA1 進(jìn)行轉(zhuǎn)臺(tái)、平臺(tái)操作的線路切換。扳動(dòng)雙軸手柄后,其電位器輸出模擬量數(shù)據(jù)信號(hào)到控制器的 A7、A20 端,再由控制器輸出電流給電磁閥使液壓系統(tǒng)動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)動(dòng)臂變幅。
3 故障排查
3.1 排查雙軸手柄
技術(shù)人員排查高空作業(yè)平臺(tái)雙軸手柄處的接地狀況良好。通過(guò)控制器的顯示器觀察手柄模擬量電流,2 個(gè)雙軸手柄滿行程時(shí)均為 1024mA,轉(zhuǎn)臺(tái)處手柄波動(dòng)量為±3mA,數(shù)據(jù)正常;高空作業(yè)平臺(tái)處手柄電流波動(dòng)量為±6 mA,但操縱手柄進(jìn)行變幅(控制器 A7 端口)至最大行程時(shí),電流存在較大的瞬間波動(dòng),其值 >50 mA。操縱高空作業(yè)平臺(tái)與轉(zhuǎn)臺(tái)之間的切換正常,由此排除切換程序有故障的可能。
3.2 排查控制器
使用獨(dú)立的 5V 模塊為控制器供電,故障現(xiàn)象沒(méi)有改變,由此排除控制器 5V 供電有故障的可能性。按動(dòng)屏蔽使能按鍵,故障現(xiàn)象沒(méi)有改變,可排除控制器使能按鍵電路有故障的可能性。
在使能信號(hào)輸入線路增加二極管,屏蔽并聯(lián)線路的干擾,故障仍無(wú)改變,由此排除使能干擾有故障的可能。
3.3 排查線路
對(duì)調(diào)高空作業(yè)平臺(tái)手柄線路,即手柄右側(cè)接線改為右側(cè)接線,仍為控制器 A7 端口輸出異常,由此排除手柄自身線路有故障的可能。
對(duì)調(diào)控制動(dòng)臂與控制回轉(zhuǎn)的線路,即 A7 線改為 A20 線,仍為控制器 A7 端口有故障,由此排除動(dòng)臂電纜有故障的可能。
使用獨(dú)立的三芯電纜線連接 5V 模塊供電、使能信號(hào)線供電、手柄信號(hào)線供電,故障仍無(wú)改變,由此可以排除動(dòng)臂電纜有故障的可能。再使用較長(zhǎng)的三芯電纜與轉(zhuǎn)臺(tái)手柄進(jìn)行接線,模擬較長(zhǎng)線路的傳輸工況,轉(zhuǎn)臺(tái)處操縱動(dòng)臂起升并未發(fā)生故障。由此懷疑故障點(diǎn)仍在于高空作業(yè)平臺(tái)的接地環(huán)節(jié)有故障,但轉(zhuǎn)臺(tái)與高空作業(yè)平臺(tái)的接地電平偏差在該類設(shè)備中普遍存在,并未對(duì)其他設(shè)備的控制器端口產(chǎn)生影響。
4 解決方法
綜合以上排查得出的結(jié)論,各種對(duì)調(diào)試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)異常始終指向 A7 端口,判斷故障點(diǎn)為控制器 A7 端口在高空作業(yè)平臺(tái)和轉(zhuǎn)臺(tái)工況的導(dǎo)電性能存在差異時(shí),無(wú)法適應(yīng)高空作業(yè)平臺(tái)操縱工況。
由于控制器線路修改難度大,且修改后該控制器所有端口都會(huì)受到影響,可判斷控制器端口有故障。更換控制器后試機(jī),故障現(xiàn)象消失。
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